• 未标题-1

Kuinka serbialainen kerrosrehutehdas saavutti 96,8 %:n pellettien kestävyyden Hongyangin kaksiakselisella melasekoittimella

Tiivistelmä

Serbian Vojvodinan maakunnassa toimiva siipikarjanrehun valmistaja korvasi ikääntyvän nauhasekoittimen Hongyangin SHSJ2000-kaksoisakselisella melasekoittimella vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Kolmen tuotantosyklin aikana sekoituksen tasaisuus parani variaatiokertoimesta 12–18 % arvoon ≤ 4,2 %, pellettien kestävyys nousi 96,8 %:iin PDI:stä ja vuosituotanto lähes kaksinkertaistui 15 000 tonniin – samalla kun ristikontaminaation riski eliminoitiin.

Tausta

Serbian siipikarjasektori on ollut kestävällä kasvu-uralla. Serbian tasavallan tilastokeskuksen (SORS) mukaan siipikarjanlihan kokonaistuotanto oli 141 000 tonnia vuonna 2024, mikä on 10,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Siipikarjasegmentin kotieläinkannan kasvu oli 8,8 % samalla ajanjaksolla, kun taas kananmunien tuotanto nousi 3,4 %. Serbian siipikarjanrehumarkkinat ovat heijastaneet tätä kasvua, ja rehun tuonti kasvoi 25,48 % vuosina 2023–2024 (6Wresearch, 2026), mikä heijastaa vahvaa kotimaista kysyntää, johon paikalliset myllyt pyrkivät vastaamaan.

Asiakas – keskikokoinen integroitu munintakanayritys, jonka pääkonttori sijaitsee Vojvodinassa, Serbian maatalouden sydänmailla – pyörittää 120 000 linnun munintatilaa ja paikan päällä olevaa rehutehdasta, joka tuottaa vuosittain noin 8 200 tonnia rehua. Heidän tuotevalikoimaansa kuuluu munintakanojen muuskia, mururehua ja 3–4 mm:n pelletoitua rehua kolmeen erilliseen munintavaiheeseen (kasvuvaihe, ennen munintaa ja munintavaiheen huippuvaihe). Tehdas hankkii paikallisesti kasvatettua maissia ja soijapapuja Vojvodinan hedelmällisiltä tasangoilta, ja niitä täydentää tuontisoijarouhe, kalkkikivi ja vitamiiniseokset.

Yli vuosikymmenen ajan mylly käytti ydinsekoitusyksikkönään yksiakselista nauhasekoitinta. Vaikka nauhasekoitin oli toiminut riittävästi tilan alkuvuosina, kasvavat tuotantotavoitteet, tiukemmat ravinteiden tasaisuusvaatimukset nykyaikaiselle munintagenetiikalle ja lisääntyvä mikro-ainesosien monimutkaisuus olivat yhdistelmä, joka oli vienyt laitteiston tehokkaan toiminta-ajan ulkopuolelle.

Haaste

Kun munintakapasiteetin määrä kasvoi 80 000 linnusta 120 000 linnuun vuosien 2022 ja 2024 välillä, esiin nousi kolme toisiinsa liittyvää ongelmaa:

1. Epätasainen ravinteiden jakautuminen munivien kanojen annoksissa. Kalsium-, fosfori- ja hivenaineseokset – jotka ovat ratkaisevan tärkeitä kuoren laadulle, luiden eheydelle ja jatkuvalle munantuotannolle – eivät jakautuneet tasaisesti. Serbian karjankasvatuslaitoksen säännölliset laboratoriomääritykset osoittivat, että kalsiumpitoisuus vaihteli ±18 % saman erän näytteiden välillä. Tämä heijastui suoraan kenttätuloksiin: kuoren rikkoutumisaste nousi 6,2 %:iin, mikä on selvästi yli kaupallisten munivien kanojen 3–4 %:n alan vertailuarvon.

2. Pitkät sekoitusjaksot rajoittivat läpivirtausta. Nauhasekoitin tarvitsi 180–240 sekuntia erää kohden saavuttaakseen rajatasaisuuden, ja silloinkin variaatiokerroin (CV) vaihteli 12 %:n ja 18 %:n välillä. Huipputuotannon aikoina mylly kävi 14–16 tuntia päivässä, joten huoltoa tai odottamattomia seisokkeja varten ei ollut lainkaan puskuria.

3. Siirtyvä kontaminaatio formulaatioiden välillä. Jäännöspitoisuuden ollessa 2,5–4,0 %, edellisen erän lääkkeen tai kokkidiostaatin jäämiä saattoi levitä seuraavaan seokseen. Tämä oli erityisen ongelmallista vaihdettaessa lääkitystä sisältävien kasvuvaiheen annosten ja munintaa edeltävien annosten välillä, mikä aiheutti sääntelyyn ja elintarviketurvallisuuteen liittyviä riskejä.

Tehtaanjohtaja tiivisti tilanteen suoraan: Sekoitimme pidempään, tulokset olivat epätasaisia ​​ja tilavuus jäi silti vajaaksi. Sekoittimesta oli tullut koko toiminnan pullonkaula.

Hongyangin ratkaisu

Hongyangin teknisen tiimin vuoden 2025 alussa paikan päällä tekemän tarkastuksen jälkeen suositus oli selkeä: korvata nauhasekoitin SHSJ2000-kaksiakselisella lapasekoittimella, joka on mitoitettu 2 000 kg:n eräkapasiteetille ja integroitava olemassa olevaan myllyn asetteluun mahdollisimman vähäisin rakenteellisin muutoksin.

Kolme suunnitteluominaisuutta osoittautuivat ratkaiseviksi tässä sovelluksessa:

Kaksoisvastakkaisiin suuntiin pyörivä lapageometria. Toisin kuin yksiakseliset nauhamalleissa, jotka perustuvat pelkästään konvektiiviseen sekoitukseen, SHSJ2000:n päällekkäiset kaksoisakselit tuottavat samanaikaisen konvektiivisen ja leikkaussekoituksen. Kunkin laparivin kaltevuuskulmaa voidaan säätää erikseen, minkä ansiosta myllyn ravitsemusterapeutti voi hienosäätää sekoitusintensiteettiä tietyille rehuseoksille – hellävaraisempaa muruseoksille, aggressiivisempaa mineraalipitoisille seoksille huippuseoksissa. Pelkästään tämä joustavuus ratkaisi kalsiumin leviämisongelman.

Täyspitkä alaslaskettava pohja, jossa jäännös ≤ 0,1 %. Perinteiset sivuttais- tai osittainen pohjatyhjennysmallit keräävät 2–5 % materiaalista kuolleisiin alueisiin. SHSJ2000:n täyspitkä pneumaattinen tyhjennysluukku avautuu koko sekoittimen pohjan suuntaisesti ja tyhjentää kammion alle 8 sekunnissa. Lääkkeellisten ja lääkkeettömien erien välinen ristikontaminaatio poistettiin – tämä on kriittinen vaatimus EU:n kanssa yhdenmukaistettujen Serbian rehuturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Kierukkavaihteisto suoralla akselikytkennällä. Ketju- tai hihnavälittäjien poistamisen ansiosta hammaspyöräkäyttöinen järjestelmä tuottaa tasaisen vääntömomentin molemmille akseleille kuormituksesta riippumatta. Testien aikana SHSJ2000 piti yllä vakaata virrankulutusta (±2 %) jopa täysillä 2 000 kg:n erillä, joissa oli paljon kosteita ainesosia (jopa 14 % kosteutta), kun taas edellisen nauhasekoittimen hihnakäyttö luistoi aiheuttaen kierrosluvun vaihteluita ja epätasaista sekoittumista.

Asennus saatiin päätökseen neljän päivän seisokin aikana maaliskuussa 2025. Hongyangin käyttöönottoinsinööri piti tehtaan käyttäjille kolmen päivän koulutuksen paikan päällä, ja koulutus käsitteli eräparametrien ohjelmointia, siipien kulman säätöä ja päivittäisiä huoltorutiineja.

Tulokset

Sekoituksen tasaisuus heijastui suoraan pellettien laatuun. Mäskin parantunut homogeenisuus käsittelylaitteeseen tarkoitti, että höyry ja kosteus imeytyivät tasaisemmin jokaiseen hiukkaseen. Tämä vähensi kuivien kohtien esiintymistä, jotka tyypillisesti aiheuttavat pellettien halkeamia. Vaikka pellettimylly (olemassa oleva Hongyang HYPM508 -rengasmuottipellettimylly, asennettu vuonna 2023) pysyi muuttumattomana, PDI nousi 87–90 prosentista tasaisesti 96,8 prosenttiin, kuten myllyn laatulaboratorion Holmenin kestävyystesteri vahvisti.

Munimistuotanto parani mitattavasti. Kuusi kuukautta sekoittimen päivityksen jälkeen tilan tuotantotiedot osoittivat kuoren rikkoutumisasteen laskun 6,2 prosentista 3,1 prosenttiin. Tilan ravitsemusterapeutti katsoi tämän johtuvan kalsiumin kerrostumisen poistumisesta rehusta – suora seuraus sekoittimen variaatiokertoimen ≤ 4,2 prosentin suorituskyvystä. Rehun konversioluku (FCR) parani 2,18:sta 2,09:ään samalla ajanjaksolla, vaikka tämä heijasteli myös samanaikaisia ​​parannuksia eläinsuojan ilmanvaihdossa.

Avaamaton läpivirtausmittakaava. Kun eräjaksojen kestot lyhenivät 45–60 sekuntiin ja päivittäinen käyntiaika lyheni 14–16 tunnista 8–10 tuntiin, myllyllä oli kapasiteettia hoitaa kahden vierekkäisen munintatilan maksullinen jauhatus, mikä lisäsi vuotuista tuotantomäärää noin 3 500 tonnilla ja loi uuden tulonlähteen.

Asiakaspalaute

Hongyangin kaksoisakselisekoitin on mullistanut käsityksemme rehun laadusta, myllyn tuotantopäällikkö sanoi seurantakäynnillä marraskuussa 2025. Aiemmin hyväksyimme normaaliksi 12–15 %:n variaatiokertoimen. Nyt näemme ylärajana 4,2 %. Kanat huomaavat eron – kuoren laatu on näkyvästi parempi, ja käytämme vähemmän kalsiumlisäravinteisiin, koska rehu itsessään on tasalaatuista. Asennus sujui ongelmitta, koulutus oli perusteellista, ja kuuden kuukauden jälkeen sekoittimella ei ole ollut yhtään suunnittelematonta seisokkiaikaa. Tämä luotettavuus on meille yhtä arvokas kuin suorituskykyluvut.

Johtopäätös

Vojvodinan tapaus havainnollistaa periaatetta, joka pätee kaikkiin rehun jauhatustoimintoihin: sekoitin ei ole pelkkä sekoitusastia – se on koko pelletointilinjan laadunvartija. Epätasainen sekoitus kaskadoituu loppupäässä heikentäen pellettien kestävyyttä, ravinteiden kulkeutumista ja lopulta eläinten suorituskykyä.

Hongyangin SHSJ-sarjan kaksiakselinen lapasekoitin ratkaisee tämän ongelman perusteellisesti. Kaksiakselisen lapageometrian ansiosta CV ≤ 5 % 500–5 000 kg:n eräkoissa. Täyspitkä alaslaskettava pohjapurku estää ristikontaminaation, ja kierukkavaihteisto varmistaa vääntömomentin vakauden vaihtelevilla kuormilla – ominaisuudet, jotka heijastuvat suoraan mitattavaan sijoitetun pääoman tuottoon kerrosoperaatioissa, kuten Vojvodinan myllyn 78 %:n läpimenon kasvu ja 50 %:n vähennys kuoren rikkoutumisessa osoittavat.

Keski- ja Itä-Euroopan rehutehtaille, jotka navigoivat kasvavien tuotantovaatimusten ja tiukentuvien EU:n rehun turvallisuusstandardien kanssa, sekoitustarkkuuden, läpimenon skaalautuvuuden ja alhaisen jäännösmäärän yhdistelmä tekee SHSJ-sarjasta käytännöllisen ja tuottoisan investoinnin.


Julkaisun aika: 19. kesäkuuta 2026
  • Edellinen:
  • Seuraava: